
面對日益嚴峻的能源消耗形勢,山東德棉股份有限公司動力車間,打破傳統的管理模式,在員工中實行"能效比"考核管理,自2008年8月至2008年底,4個月節約電費開支近300萬元。
"能效比"是在額定工況和規定條件下,空調進行制冷運行時實際制冷量與實際輸入功率之比。這是一個綜合性指標,反映了單位輸入功率在空調運行過程中轉換成的制冷量。空調能效比越大,在制冷量相等時節省的電能就越多。該車間是德棉公司的能源消耗大戶,在公司現有的生產設備中,空壓機、空調等大型動力設備所占的比例就接近50%,每月水電費開支加在一起動輒幾百萬、上千萬元。如此龐大的數字,在全球性能源危機日益嚴重,能耗價格不斷攀升的今天,僅靠"節約一度電、一滴水"是解決不了任何問題的,必須轉變工作思路,通過有效的管理手段,幫助員工樹立正確的節能降耗意識,想方設法讓既有的一度電、一滴水發揮出比自身原來更高的效率。于是,經過長期摸索實踐,2008年8月開始,該車間先后制定出臺了《動力車間空壓站值班員能效比考核管理辦法》、《動力車間空調值班員能效比考核管理辦法》、《動力車間電氣值班員能效比考核管理辦法》等規章制度和管理措施,車間所有的生產運行設備,全部實現了"能效比"的管理模式。
他們所出臺的一系列管理制度,不僅依據公司的生產實際和設備狀態,制定了科學合理的經濟運行參數,而且一改過去以罰為主的管理模式,變獎勵為主、考核為輔。為此,車間在細化、量化值班員工作參數的同時,專門拿出一部分資金,組成了一個考核獎勵工資,用來獎勵對設備能效比管理工作出色的員工,使得每月獲得考核第一名和最后一名的員工收入最高達到200元,從而有效激發了員工的工作熱情。同時,車間還一方面組織相關技術人員隨時到現場指導員工操作,一方面成立了由車間能源測量實驗室、空調、電氣、空壓制冷等相關技術人員組成的經濟運行分析小組,隨時跟蹤分析設備的運行狀態,并依據分析情況制定開、停臺順序,做到開臺設備的優化組合,竭盡所能降低生產成本投入。能效比管理方式實施四個月來,空壓機的能效比由最初的每立方7.83千瓦時提高到了9.23千瓦時,相當于每立方壓縮空氣的生產成本由8分2厘降到了6分9厘,空調室的日耗電量由3.91萬千瓦時降到了2.91萬千瓦時,同比每天下降了1.014萬千瓦時,兩項合計每月可節約電費開支74.4萬余元。
















